四、基本有机化工、精细化工、溶剂回收、环保等相关行业:
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序号 |
塔型 |
公司名称 |
装置名称 |
塔 名 |
塔径/塔高 |
应 用 情 况 |
投产日期 |
备 注 |
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1 |
复合塔 |
杭州正大青春宝药业 有限公司 |
回收装置 |
酒精回收塔 |
f300 |
塔顶乙醇>95%,塔底乙醇<0.5%,达到设计指标。 |
1991年 |
新建项目 |
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2 |
复合塔 |
浙江黄岩永宁制药厂 |
丁胺卡那霉素生产装置 |
丙酮回收精馏塔 |
f500 |
塔顶丙酮>99.5%,塔底残液排放<0.5%,达到设计指标。 |
1991年 |
新建项目 |
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3 |
填料塔 |
浙江余杭争光化工 集团公司 |
树脂生产装置 |
甲缩醛精馏塔 |
f300 |
甲缩醛纯度>97%,达到设计指标。 |
1993年 |
新建项目;包括工艺和设备设计。 |
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4 |
复合塔 |
江苏苏州味精厂 |
异维生素C钠生产装置 |
甲醇回收精馏塔 |
f600 /7460 |
塔顶甲醇>99%,
塔底甲醇<0.5%,达到设计指标。 |
1993年 |
新建项目 |
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5 |
复合塔 |
浙江余杭争光化工 集团公司 |
10000t/a甲醇 生产装置 |
甲醇主精馏塔 |
f1000 /24000 |
甲醇达到一级品标准,达到设计指标。 |
1994年 |
含工艺设计和辅助设备设计 |
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6 |
复合塔 |
浙江余杭争光化工 集团公司 |
10000t/a甲醇 生产装置 |
甲醇预精馏塔 |
f800 /17110 |
甲醇达到一级品标准,达到设计指标。 |
1994年 |
含车间工艺设计和辅助设备设计 |
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7 |
复合塔 |
浙江新安化工 集团公司 |
氨基酸生产 装置 |
甲醇回收精馏塔精馏段 |
f1600 /20000 |
塔顶甲醇>99%,
塔底甲醇<0.5%,达到设计指标。 |
1994年 |
新建项目 |
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8 |
DJ塔板 |
浙江新安化工 集团公司 |
氨基酸生产 装置 |
甲醇回收精馏塔提馏段 |
f1600 /20000 |
精馏段下部和提馏段采用DJ-3塔板,结构简单,全钛材,达到分离要求,消除了氯化氨腐蚀死角,解决了堵塞问题。 |
1995年 |
新建项目 |
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9 |
复合塔 |
浙江杭州电化厂 叶绿素厂 |
试剂生产装置 |
精甲醇精馏塔 |
f300/9500 |
塔顶甲醇含水<50ppm,达到设计指标。 |
1995年 |
新建项目 |
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10 |
复合塔 |
四川隆昌化工厂 |
5000t/a甲醇 生产装置 |
甲醇预精馏塔 |
f700 /26400 |
甲醇达到一级品标准,达到设计指标。 |
1995年 |
车间工艺设计和辅助设备设计 |
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11 |
复合塔 |
四川隆昌化工厂 |
5000t/a甲醇 生产装置 |
甲醇主精馏塔 |
f800 /19820 |
甲醇达到一级品标准,达到设计指标。 |
1995年 |
含车间工艺设计和辅助设备设计 |
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12 |
填料塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
10000吨/年环己酮生产装置 |
环己酮精馏塔 |
f1600 /40050 |
采用新型ZGB-250Y填料替代原塔浮阀塔板,产量从5000吨/年增产到12000吨/年,塔顶环己酮浓度>99.96%,塔底环己酮排放浓度<5%,并降低了回流比,年节约蒸汽1万吨。 |
1995年 |
含车间工艺设计和辅助设备设计 |
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13 |
复合塔 |
浙江杭州中远皮革厂 |
人造革生产 装置 |
DMF回收塔 |
f1200/ 15056 |
塔顶DMF20ppm以下,达到设计指标。 |
1996年 |
新建项目 |
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14 |
复合塔 |
浙江康莱特药业 有限公司 |
康莱特原药 生产装置 |
丙酮回收精馏塔 |
f500 /21000 |
回收丙酮含水量<0.5%,达到设计指标。 |
1996年 |
新建项目 |
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15 |
填料/ 浮阀塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
10000吨/年 环己酮 |
烷三塔 |
f600 /16350 |
装置生产能力增加了一倍,达到设计指标。 |
1996年 |
扩能改造 |
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16 |
复合塔 |
浙江江山化工总厂 |
10000t/a甲醇 生产装置 |
甲醇主精馏塔 |
f1000 /24000 |
甲醇达到一级品标准,达到设计指标。 |
1996年 |
新建项目 |
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17 |
复合塔 |
浙江江山化工总厂 |
10000t/a甲醇 生产装置 |
甲醇预精馏塔 |
f800 /17110 |
甲醇达到一级品标准,达到设计指标。 |
1996年 |
新建项目 |
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18 |
填料塔 |
浙江宁海永德盛 化工厂 |
10000吨/年原甲醇三甲脂 |
原甲醇三甲脂产品精馏塔 |
f300 /5000 |
产品纯度大于98%,达到设计指标。 |
1996年 |
含车间工艺设计和辅助设备设计 |
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19 |
填料塔 |
浙江黄岩永宁制药厂 |
废氨水处理 装置 |
尾气吸收塔 |
f300 /3000 |
装置生产能力增加了一倍,符合环保排放指标,达到设计指标 |
1996年 |
新建项目 |
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20 |
填料塔 |
浙江黄岩永宁制药厂 |
废氨水处理 装置 |
氨水精馏塔 |
f500 /8050 |
装置生产能力增加了一倍,符合环保排放指标,达到设计指标 |
1996年 |
新建项目 |
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21 |
DJ塔板 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
10000吨/年 环己酮 |
烷一塔提馏段 |
f1600 |
开车成功,提馏段采用DJ-2型塔板,装置能力提高一倍。 |
1997年 |
扩能改造 |
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22 |
DJ塔板 |
浙江平湖化肥厂 |
二甲醚生产 装置 |
二甲醚 吸收塔 |
f500 |
合成氨联醚的配套设备,采用DJ-2型塔板。开车成功,达到设计指标。 |
1997年 |
新建项目 |
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23 |
筛板塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
10000吨/年 环己酮 |
烷一塔 |
f1600 /29280 |
开车成功,达到设计指标。 |
1997年 |
新建项目 |
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24 |
填料/ 浮阀塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
10000吨/年 环己酮 |
烷二塔 |
f1800 /21660 |
双效蒸馏,年节约蒸汽2万吨,达到设计指标。 |
1997年 |
扩能改造 |
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25 |
填料塔 |
广东信宜松香厂 |
1000t/ab蒎烯 生产装置 |
a蒎烯精馏塔 |
f1000 /15000 |
a蒎烯>98%,达到设计指标。 |
1997年 |
新建项目 |
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26 |
填料塔 |
广东信宜松香厂 |
1000t/ab蒎烯 生产装置 |
b蒎烯精馏塔 |
f600 /20000 |
b蒎烯>99%,达到设计指标。 |
1997年 |
新建项目 |
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27 |
复合塔 |
浙江黄岩四方化工厂 |
无水酒精 生产装置 |
萃取精馏塔 |
f300/8583 |
塔顶乙醇>99.7%(V),
塔底乙醇<0.5%,达到设计指标。 |
1998年 |
新建项目 |
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28 |
复合塔 |
浙江嘉化集团公司 |
甲苯磺酰氯 生产装置 |
甲苯磺酰氯 精馏塔 |
f800/28000 |
产品纯度>98%,达到设计指标。 |
1998年 |
扩能改造 |
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29 |
复合塔 |
浙江嘉化集团公司 |
废水处理装置 |
乙醇回收塔 |
f400/10253 |
塔顶乙醇>95%(V),
塔底乙醇<0.5%,达到设计指标。 |
1998年 |
新建项目 |
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30 |
填料塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
已内酰氨 生产装置 |
蒸苯塔 |
f1200/3000 |
大幅度提高苯的回收率,达到设计指标。 |
1998.年 |
扩能、增效改造 |
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31 |
填料塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
10000吨/年环己酮分离系统 |
环己醇分离塔 |
f1200/26000 |
达到设计指标。 |
1998年 |
扩能改造 |
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32 |
填料塔 |
浙江临海制药厂 |
愈创木酚生产 装置 |
愈创木酚精馏塔 |
f400/5112 |
产品纯度>99%,达到设计指标。 |
1998年 |
扩能改造 |
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33 |
填料塔 |
浙江黄岩化工实验厂 |
对甲氧基苯酚 生产装置 |
对甲氧基苯酚精馏装置 |
f400/5112 |
产品纯度>98%,达到设计指标。 |
1998年 |
新建项目 |
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34 |
填料塔 |
浙江瑞安市万隆 化工总厂 |
正丁基苯胺 生产装置 |
正丁基苯胺精馏塔 |
f1000/16572 |
产品纯度>98%,达到设计指标。 |
1998年 |
新建项目 |
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35 |
填料塔 |
浙江嘉化集团公司 |
2000t/a苯甲醇生产装置 |
苯甲醇精馏塔 |
f500 /27690 |
产品纯度>99.5%,开车成功,达到设计指标。 |
1999年 |
含车间工艺设计和辅助设备设计 |
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36 |
填料塔 |
浙江黄岩化工实验厂 |
三氮唑生产 装置 |
三氮唑精馏塔 |
f700 /13140 |
产品纯度>99.5%,开车成功,达到设计指标。 |
1999年 |
新建装置 |
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37 |
填料塔 |
福州抗生素集团 有限公司 |
二氯甲烷回收 装置 |
二氯甲烷 予精馏塔 |
f600 /6800 |
二氯甲烷纯度>99.5%,开车成功,达到设计指标。 |
1999年 |
新建装置 |
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38 |
填料塔 |
福州抗生素集团 有限公司 |
二氯甲烷回收 装置 |
二氯甲烷 主精馏塔 |
f600 /12800 |
二氯甲烷纯度>99.5%,开车成功,达到设计指标。 |
1999年 |
新建装置 |
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39 |
复合塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
30000吨/年 环己酮 |
烷一塔精馏段 |
f1600 /29280 |
利用原10000吨/年烷一塔塔体,以40层复合塔扳代换原塔40层筛板,以达到扩能增效的要求。开车成功,达到设计要求。 |
1999年 |
扩能改造 |
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40 |
DJ塔板 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
30000吨/年 环己酮 |
烷一塔提馏段 |
f1600 /29280 |
利用原10000吨/年烷一塔塔体,更新原塔提馏段的7层DJ-2塔板,以达到扩能增效的要求。开车成功,达到设计要求。 |
1999年 |
扩能改造 |
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41 |
填料塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
30000吨/年 环己酮 |
烷二塔精馏段 |
f1800 /32000 |
在精馏段应用金属板波填料,并与烷一塔实现双效蒸馏以节约加热蒸汽。开车成功,达到设计要求。 |
1999年 |
新建项目 |
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42 |
DJ塔板 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
30000吨/年 环己酮 |
烷二塔提馏段 |
f1800 /32000 |
在提馏段应用DJ-2塔板使设计塔径减小,节约设备投资,并与烷一塔实现双效蒸馏以节约加热蒸汽。开车成功,达到设计要求。 |
1999年 |
新建项目 |
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43 |
DJ塔板 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
30000吨/年 环己酮 |
直接热交换塔 |
f1800 /24440 |
应用30层DJ-2塔板使设计塔径减小,节约设备投资。开车成功,达到设计要求。 |
1999年 |
新建项目 |
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44 |
DJ塔板 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
30000吨/年 环己酮 |
洗涤塔 |
f1000 /f1400 |
应用30层DJ-2塔板使设计塔径减小,节约设备投资。开车成功,达到设计要求。 |
1999年 |
新建项目 |
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45 |
填料塔 |
浙江菱化企业集团公司 |
甲醇回收装置 |
脱醛塔 |
f800 |
回收甲缩醛中甲缩醛含量>80%,甲醇含量£20%。 |
2000年 |
新建项目 |
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46 |
填料塔 |
浙江嘉化集团公司 |
10000t/a苯甲酸生产装置 |
T101脱轻塔 |
f800 /24700 |
塔顶苯甲酸£0.5%,开车成功,达到设计指标。 |
2000年 |
含车间工艺设计和辅助设备设计 |
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47 |
填料塔 |
浙江嘉化集团公司 |
10000t/a苯甲酸生产装置 |
T102脱酯塔 |
f1400 /22090 |
塔顶苯甲酸³99.5%,开车成功,达到设计指标 |
2000年 |
含车间工艺设计和辅助设备设计 |
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48 |
填料塔 |
浙江嘉化集团公司 |
10000t/a苯甲酸生产装置 |
T103 醛塔 |
f500 /27690 |
苯甲醛³99%,苯甲醇³98%,开车成功,达到设计指标 |
2000年 |
含车间工艺设计和辅助设备设计 |
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49 |
填料塔 |
宁波市化工研究 设计院 |
DMP装置 |
DMP精馏塔 |
f400 |
要求塔顶甲醇与丙酮共沸物组份含量³99%,塔顶采出量³ |
2000年 |
新建项目 |
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50 |
复合塔 |
福州抗生素集团 有限公司 |
7ACA 生产装置 |
丙酮回收塔 提馏段 |
f800 /13350 |
废丙酮处理量43吨/天,含丙酮60~65%,要求回收丙酮含量>99%,收率>98%,该塔提馏段采用复合塔板以满足分离和抗堵的需要。开车成功,达到设计指标。 |
2000年 |
新建项目 |
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51 |
填料塔 |
福州抗生素集团 有限公司 |
7ACA 生产装置 |
丙酮回收塔 精馏段 |
f800 /13350 |
废丙酮处理量43吨/天,含丙酮60~65%,要求回收丙酮含量>99%,收率>98%,该塔精馏段采用丝网填料以满足分离。开车成功,达到设计指标。 |
2000年 |
新建项目 |
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52 |
填料塔 |
山东圣奥化工股份有限公司 |
甲醇回收 |
甲醇精馏塔 |
f700 /12140 |
2001年 |
新建项目 |
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53 |
填料塔 |
中石化巴陵分公司 鹰山石油化工厂 |
100kt/a 环己酮装置 |
烷一塔精馏段 |
f2400 |
100kt/a己内酰胺配套环己酮装置扩能改造。精馏段采用新型金属板波填料替换原15层导向浮阀塔板,实现扩能增效。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
扩能改造 |
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54 |
DJ塔板 |
中石化巴陵分公司 鹰山石油化工厂 |
100kt/a 环己酮装置 |
烷一塔提馏段 |
f2400 |
100kt/a己内酰胺配套环己酮装置扩能改造。提馏段采用DJ-2塔板一代一替换原3层导向浮阀塔板。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
扩能改造 |
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55 |
填料塔 |
中石化巴陵分公司 鹰山石油化工厂 |
100kt/a 环己酮装置 |
烷二塔精馏段 |
f2400 |
100kt/a己内酰胺配套环己酮装置扩能改造。精馏段采用新型金属板波填料替换原15层导向浮阀塔板,实现扩能增效。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
扩能改造 |
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56 |
DJ塔板 |
中石化巴陵分公司 鹰山石油化工厂 |
100kt/a 环己酮装置 |
烷二塔提馏段 |
f2400 |
100kt/a己内酰胺配套环己酮装置扩能改造。提馏段采用DJ-2塔板一代一替换原3层导向浮阀塔板。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
扩能改造 |
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57 |
填料塔 |
中石化巴陵分公司 鹰山石油化工厂 |
100kt/a 环己酮装置 |
烷三B塔精馏段 |
f2200 |
100kt/a己内酰胺配套环己酮装置扩能改造。采用原有直径 |
2001年 |
扩能改造 |
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58 |
DJ塔板 |
中石化巴陵分公司 鹰山石油化工厂 |
100kt/a 环己酮装置 |
烷三B塔提馏段 |
f2200 |
100kt/a己内酰胺配套环己酮装置扩能改造。在原烷三塔上并联一个直径 |
2001年 |
扩能改造 |
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59 |
DJ塔板 |
安徽丰原生物化学 股份有限公司 |
60kt/a 燃料酒精装置 |
酵母初馏塔 |
f1000 |
新建60kt/a燃料酒精装置。根据该塔为常压操作和易堵的特点,采用塔板压降低、抗堵性能优良、塔板效率较高的DJ-2型塔板。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
新建装置 包括工艺流程设计 |
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60 |
复合塔 |
安徽丰原生物化学 股份有限公司 |
60kt/a 燃料酒精装置 |
常压精馏塔 |
f2000 |
新建60kt/a燃料酒精装置。根据该塔为常压操作、分离要求高的特点,精馏段采用超高效的复合塔板。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
新建装置 包括工艺流程设计 |
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61 |
DJ塔板 |
安徽丰原生物化学 股份有限公司 |
60kt/a 燃料酒精装置 |
常压精馏塔 |
f2000 |
新建60kt/a燃料酒精装置。根据系统常压操作、分离要求高及提馏段大液量的特点,提馏段采用塔板压降低、塔板效率高、气液处理能力大的DJ-3型塔板。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
新建装置 含工艺流程设计 |
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62 |
复合塔 |
安徽丰原生物化学 股份有限公司 |
60kt/a 燃料酒精装置 |
加压精馏塔 |
f2200 |
新建60kt/a燃料酒精装置。根据该塔为加压操作、分离要求高的特点,精馏段采用超高效的复合塔板。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
新建装置 含工艺流程设计 |
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63 |
DJ塔板 |
安徽丰原生物化学 股份有限公司 |
60kt/a 燃料酒精装置 |
加压精馏塔 |
f2200 |
新建60kt/a燃料酒精装置。根据系统加压操作、分离要求高及提馏段大液量的特点,提馏段采用塔板压降低、塔板效率高、气液处理能力大的DJ-3型塔板。已完成工艺设计和设备设计。 |
2001年 |
新建装置 含工艺流程设计 |
|
64 |
复合塔 |
浙江海正药业 股份有限公司 |
溶媒回收装置 |
乙醇回收塔 精馏段 |
f1800 |
塔顶回收乙醇>95%,塔底乙醇<0.05%,开车成功,达到设计要求。 |
2001年 |
新建项目 整套工艺设计 |
|
65 |
DJ塔板 |
浙江海正药业 股份有限公司 |
溶媒回收装置 |
乙醇回收塔 提馏段 |
f1800 |
塔顶回收乙醇>95%,塔底乙醇<0.05%,开车成功,达到设计要求。 |
2001年 |
新建项目 整套工艺设计 |
|
66 |
填料塔 |
浙江海正药业 股份有限公司 |
溶媒回收装置 |
乙酸乙酯回收塔 |
f800 |
塔顶回收乙酸乙酯>96.5%,塔底乙酸乙酯<0.05%,开车成功,达到设计要求。 |
2001年 |
新建项目 整套工艺设计 |
|
67 |
填料塔 |
浙江海正药业 股份有限公司 |
溶媒回收装置 |
乙酸丁酯回收塔 |
f600 |
塔顶回收乙酸丁酯>97%,塔底乙酸丁酯<0.05%,开车成功,达到设计要求。 |
2001年 |
新建项目 整套工艺设计 |
|
68 |
填料塔 |
浙江海正药业 股份有限公司 |
溶媒回收装置 |
无水乙醇装置 萃取塔 |
f600 |
塔顶乙醇>99.5%,塔底乙醇<0.05%,开车成功,达到设计要求。 |
2001年 |
新建项目 整套工艺设计 |
|
69 |
填料塔 |
浙江海正药业 股份有限公司 |
溶媒回收装置 |
无水乙醇装置 回收塔 |
f400 |
塔顶乙醇>99.5%,塔底乙醇<0.05%,开车成功,达到设计要求。 |
2001年 |
新建项目 整套工艺设计 |
|
70 |
填料塔 |
浙江海正药业 股份有限公司 |
溶媒回收装置 |
环己烷塔 |
f600 |
塔顶回收乙醇>95%,环己烷>99%,四氢呋喃>98%,乙醚>98%,开车成功,达到设计要求。 |
2001年 |
新建项目 整套工艺设计 |
|
71 |
填料塔 |
浙江海正药业 股份有限公司 |
溶媒回收装置 |
甲酰胺塔 |
f600 |
塔顶回收甲酰胺>99%,开车成功,达到设计要求。 |
2001年 |
新建项目 整套工艺设计 |
|
72 |
复合塔 |
山东华鲁恒升化工 股份有限公司 |
甲胺回收装置 |
甲胺回收塔 |
f1400 |
废甲胺含量40%,处理量22吨/h,塔顶采出物料含水量<10%,塔底甲醇含量<0.01%,开车成功,达到设计指标。 |
2002年 |
新建项目 |
|
73 |
填料塔 |
山东圣奥化工股份 有限公司 |
RT培司 精馏装置 |
RT培司 精馏塔T01 |
f800 |
开车成功,达到设计指标。 |
2002年 |
新建项目 |
|
74 |
填料塔 |
山东圣奥化工股份 有限公司 |
RT培司 精馏装置 |
RT培司精馏塔T02 |
f800 |
开车成功,达到设计指标。 |
2002年 |
新建项目 |
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75 |
填料塔 |
杭州富时特化工 有限公司 |
氟化物生产 装置 |
二氟乙烷精馏塔 |
f700 |
采用新型高效规整填料,塔顶产品纯度>99.95%,产量 开车成功,达到设计指标。 |
2002年 |
新建项目 |
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76 |
填料塔 |
浙江巨化集团公司 绵纶厂 |
30000吨/年 环己酮 |
环己酮产品塔 |
f2800 |
采用新型高效规整填料塔内件,完成产量30000吨/年,塔顶环己酮浓度>99.96%,塔底环己酮排放浓度<5%,开车成功,达到设计要求。 |
2002年 |
新建装置 |
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77 |
复合塔 |
浙江嘉化实业股份有限公司 |
乙醇回收 装置 |